臥式齒輪減速電機(jī)軸承故障處理
臥式齒輪減速電機(jī)軸承故障處理。臥式齒輪減速電機(jī)在新?lián)Q軸承或試運(yùn)轉(zhuǎn)以及跑合期的狀況下,軸承間隙要比尺度要求稍大點(diǎn),其徑向間隙約大于尺度間隙0.03毫米左右,在跑合期過后可恢復(fù)到尺度間隙。同軸斜齒輪減速機(jī)在更換新的軸承時(shí),假如軸承外圈沒推到位的話,此時(shí)大圓端面處圓周的間隙大于0.4毫米,同樣會(huì)使軸承在短期內(nèi)損壞。處理方法是揭開箱體蓋檢查軸承,對(duì)每個(gè)軸承和齒輪上澆油,重新蓋好試機(jī)。造成臥式齒輪減速電機(jī)軸承故障,還有個(gè)原因就是新裝臥式齒輪減速電機(jī)在箱體上蓋前,沒有對(duì)軸承和齒輪澆油,齒輪減速電機(jī)開始運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),軸承處于無潤(rùn)滑狀態(tài),使軸承發(fā)燒,甚至損壞軸承。在用壓鉛絲法調(diào)整軸承間隙時(shí),當(dāng)軸承大圓端面和小圓端面圓周的鉛絲均勻厚度分別小于即是0.4毫米和大于0.2毫米時(shí),都有可能是軸承外圈沒推到位造成的,使雙孔輸出減速電機(jī)軸承間隙太大,造成軸承在短期內(nèi)損壞,處理方法是更換新軸承,并留意調(diào)整間隙時(shí),必要時(shí)在小圓端面處圓周沿直徑略小于軸承外圈尺寸的尺度墊圈,厚度為3毫米,重新壓間隙,如不行則換更厚的墊圈重壓,直到大圓端面處和小圓端面處圓周均勻厚度到尺度的數(shù)值。
故處理時(shí),可用原計(jì)算出的調(diào)整墊厚度再除又3/4即得到新的調(diào)整墊厚度,重新按新計(jì)算的調(diào)整墊厚度加好調(diào)整墊厚度。處理時(shí)應(yīng)按準(zhǔn)確方法重調(diào)臥式齒輪減速電機(jī)軸承間隙;其次是在調(diào)整軸承間隙時(shí),把每根軸上的兩個(gè)軸承的間隙,當(dāng)成了個(gè)軸承的間隙,使得齒輪減速馬達(dá)軸承間隙太小,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸承發(fā)燒,處理方法是再加個(gè)軸承軸向游隙的調(diào)整墊;在調(diào)整間隙時(shí),假如使用青殼紙做調(diào)整墊,又沒有加上青殼紙的壓縮量的話,也會(huì)使得齒輪減速電機(jī)軸承間隙偏小,造成發(fā)燒。原因是齒輪減速電機(jī)軸承端蓋面的螺釘孔與箱體螺孔分歧錯(cuò)誤位,螺釘斜置加別勁,使齒輪減速電機(jī)軸承外圈推不到位,解決方法是重新裝配合適的新端蓋,或把不正的端蓋孔擴(kuò)大直到對(duì)準(zhǔn)為止。在上篇文章里,我們簡(jiǎn)述了采用壓鉛絲法調(diào)整軸承間隙的方法,接下來,我們?cè)僦v下軸承故障產(chǎn)生的原因及處理方法。臥式齒輪減速電機(jī)軸承發(fā)燒的原因及處理:在調(diào)整軸承間隙時(shí),沒有按照軸向游隙是徑向游隙的2-2.5倍進(jìn)行換算,使齒輪減速機(jī)生產(chǎn)廠家軸承徑向游隙太小,試機(jī)時(shí)造成軸承發(fā)燒,甚至損壞。http://www.zbqktpn.cn/product/list-rxiliejiansuji-cn.html
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